原煤倉落煤管堵塞原因及整改方案
發(fā)布時(shí)間:2019-08-21點(diǎn)擊:7670次
磨煤機經(jīng)??展捱\行,造成球耗率大幅上升,而且在給煤機落料管發(fā)生堵塞時(shí),全靠人工疏通,不但加大了工人的勞動(dòng)強度,而且增加了系統潛在的事故隱患,鍋爐調整極為困難,參數超限現象經(jīng)常發(fā)生,降低了鍋爐使用壽命。下面,廣盈機械的小編就來(lái)給大家詳細的講解一下有關(guān)于原煤倉落煤管的堵塞原因以及相應的解決措施。
1、原煤成分的影響。
煤中含有一定量的粘土、碳酸鹽、黃鐵礦等礦物質(zhì),他們構成燃煤的灰分。其中粘土能吸收水分散成膠體粒子,呈糊狀,具有粘結性。因此,粘土礦物含量的高低及性能對燃煤粘結性影響很大,含量偏高時(shí)常常導致原煤粘結堵塞。煤的平均粒徑越小,細粉多,比表面積大,表面自由焓高,顆粒間的作用力大,內力強,其宏觀(guān)表現即為煤的粘結性強,比如煤泥。
2、原煤倉落煤管段的結構型式:
落煤管段的常用結構型式有矩形截面管和圓形截面管。矩型截面落煤管壁四角附近原煤受“雙面摩擦”和擠壓的作用,易長(cháng)期粘接在四角,在同樣半頂角的情況下,較圓形截面落煤管更易積煤。特別是在煤粒含水量較大、煤泥含量較高、團聚性很強的情況下,煤在落料管內的流動(dòng)就更加困難,結拱堵塞的幾率就增加。從結構上來(lái)說(shuō),圓形截面落煤管堵塞幾率相對較小。
3、落煤管材質(zhì)的影響:
常用的有普通碳鋼和不銹鋼。使用普通碳鋼制作,管道內壁易銹蝕,表面粗糙,造成煤粉在其表面附集,尤其是煤的水份在8%~12%時(shí),更容易在管壁上黏結,使下煤阻力增大造成落煤管堵塞。不銹鋼板自身的硬度較低,耐磨性較差,但它與物料的摩擦系數比普通鋼低30%,滑動(dòng)性好,故對煤流的阻力小,利于原煤的流動(dòng)。從材質(zhì)方面來(lái)說(shuō),落煤管宜使用不銹鋼材質(zhì)。
改造的方案:
1、使用原煤倉清堵機。其原理是在落煤管的內壁安裝兩個(gè)刮刀,上下對稱(chēng)布置,通過(guò)電動(dòng)機經(jīng)減速機帶動(dòng)落煤管內的刮刀轉動(dòng),使煤流運動(dòng),清除落煤管內貼壁、積聚,形成煤拱。刮刀采用合金鋼鍛件制造,高強耐磨,使粉煤同時(shí)向心和向下雙向渦動(dòng),煤流連續順暢。使用原煤倉清堵機有幾點(diǎn)好處:首先刮刀貼近倉壁運動(dòng),原煤被攪拌后變得疏松,流動(dòng)性增強;其次是刮刀在落煤管內做360度旋轉使原煤與倉壁處于分離狀態(tài),無(wú)法形成煤拱;最后是刮刀為三維變截面流線(xiàn)設計,有一定的扭曲度,類(lèi)似汽輪機的末級葉片。這樣刮刀運行時(shí),對原煤產(chǎn)生下壓力,由原來(lái)的重力下煤,變?yōu)閴毫ο旅?,變被?dòng)為主動(dòng)。
2、將原煤倉下煤的方形管拆除,替換成煤倉清堵機。
3、將給煤機電動(dòng)插板門(mén)位置,移至清堵機下部,用于給煤機檢修時(shí)的隔離作用。
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