原煤倉落煤管堵塞原因及整改方案
發(fā)布時(shí)間:2018-01-16點(diǎn)擊:6573次
磨煤機(jī)經(jīng)常空罐運(yùn)行,造成球耗率大幅上升,而且在給煤機(jī)落料管發(fā)生堵塞時(shí),全靠人工疏通,不但加大了工人的勞動強(qiáng)度,而且增加了系統(tǒng)潛在的事故隱患,鍋爐調(diào)整極為困難,參數(shù)超限現(xiàn)象經(jīng)常發(fā)生,降低了鍋爐使用壽命。下面,廣盈機(jī)械的小編就來給大家詳細(xì)的講解一下有關(guān)于原煤倉落煤管的堵塞原因以及相應(yīng)的解決措施。
1、原煤成分的影響。
煤中含有一定量的粘土、碳酸鹽、黃鐵礦等礦物質(zhì),他們構(gòu)成燃煤的灰分。其中粘土能吸收水分散成膠體粒子,呈糊狀,具有粘結(jié)性。因此,粘土礦物含量的高低及性能對燃煤粘結(jié)性影響很大,含量偏高時(shí)常常導(dǎo)致原煤粘結(jié)堵塞。煤的平均粒徑越小,細(xì)粉多,比表面積大,表面自由焓高,顆粒間的作用力大,內(nèi)力強(qiáng),其宏觀表現(xiàn)即為煤的粘結(jié)性強(qiáng),比如煤泥。
2、原煤倉落煤管段的結(jié)構(gòu)型式:
落煤管段的常用結(jié)構(gòu)型式有矩形截面管和圓形截面管。矩型截面落煤管壁四角附近原煤受“雙面摩擦”和擠壓的作用,易長期粘接在四角,在同樣半頂角的情況下,較圓形截面落煤管更易積煤。特別是在煤粒含水量較大、煤泥含量較高、團(tuán)聚性很強(qiáng)的情況下,煤在落料管內(nèi)的流動就更加困難,結(jié)拱堵塞的幾率就增加。從結(jié)構(gòu)上來說,圓形截面落煤管堵塞幾率相對較小。
3、落煤管材質(zhì)的影響:
常用的有普通碳鋼和不銹鋼。使用普通碳鋼制作,管道內(nèi)壁易銹蝕,表面粗糙,造成煤粉在其表面附集,尤其是煤的水份在8%~12%時(shí),更容易在管壁上黏結(jié),使下煤阻力增大造成落煤管堵塞。不銹鋼板自身的硬度較低,耐磨性較差,但它與物料的摩擦系數(shù)比普通鋼低30%,滑動性好,故對煤流的阻力小,利于原煤的流動。從材質(zhì)方面來說,落煤管宜使用不銹鋼材質(zhì)。
改造的方案:
1、使用原煤倉清堵機(jī)。其原理是在落煤管的內(nèi)壁安裝兩個(gè)刮刀,上下對稱布置,通過電動機(jī)經(jīng)減速機(jī)帶動落煤管內(nèi)的刮刀轉(zhuǎn)動,使煤流運(yùn)動,清除落煤管內(nèi)貼壁、積聚,形成煤拱。刮刀采用合金鋼鍛件制造,高強(qiáng)耐磨,使粉煤同時(shí)向心和向下雙向渦動,煤流連續(xù)順暢。使用原煤倉清堵機(jī)有幾點(diǎn)好處:首先刮刀貼近倉壁運(yùn)動,原煤被攪拌后變得疏松,流動性增強(qiáng);其次是刮刀在落煤管內(nèi)做360度旋轉(zhuǎn)使原煤與倉壁處于分離狀態(tài),無法形成煤拱;*是刮刀為三維變截面流線設(shè)計(jì),有一定的扭曲度,類似汽輪機(jī)的末級葉片。這樣刮刀運(yùn)行時(shí),對原煤產(chǎn)生下壓力,由原來的重力下煤,變?yōu)閴毫ο旅?,變被動為主動?/p>
2、將原煤倉下煤的方形管拆除,替換成煤倉清堵機(jī)。
3、將給煤機(jī)電動插板門位置,移至清堵機(jī)下部,用于給煤機(jī)檢修時(shí)的隔離作用。
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